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2007年12月6日  新闻热线 010-63744178 放大 缩小 默认  
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湖北新洪磷:技改节能增效益


  近年来,湖北新洪磷化工股份有限公司坚持以科技创新为动力,不断加大技改节能力度,全力打造节约能源企业,取得实效。前11个月,共节约标准煤1.2万余吨;万元工业增加值能耗20.80吨标准煤,与去年同期的32.78吨标准煤下降了26.6%,节能量为7620吨标准煤。

  去年4月迁入随州市经济开发区后,新洪磷公司投资400万元对硫酸厂进行了两转两吸技术改造,使硫酸的年产量由过去的4万吨提高到8万吨,转化率由96%上升到99%,不仅大大降低“三废”排放量,而且吨酸的电耗由原来的110KWh降为80KWh,年节电240万KWh。同时,他们还投入600万元对磷肥整个生产工艺进行技术改造,将原来电耗高、煤耗大的“干法”生产工艺,改为湿法生产后,既不烧煤又无粉尘排放污染环境,使吨肥的电耗由原来的30KWh降为19KWh,年节电130万KWh。

  该公司十分注重科技节能,积极开展科技攻关,实现节能降耗新突破。所属大地化工有限公司投资100万元,将两套铜洗塔改为规整填料,从而使氨耗、酸耗、电耗及蒸汽消耗降低一半,年可节约标煤2500吨。近两年,他们投资400万元新上一套显热回收装置,利用合成氨生产过程中的驰放气放进显热炉里燃烧,产生蒸汽,使蒸汽供量充足,不仅能使生产保持稳定均衡,而且能使煤耗下降30%,年可节标煤1500吨。

  新洪磷公司还深入内部挖潜,在节煤、节电上做文章。投资260万元对氮肥厂变换工艺进行节能改造,变换系统阻力降低,蒸汽消耗也大幅度下降。他们还对两台老式沸腾炉改为热效率高的循环流化床锅炉,年可节标煤3000吨。同时,又投资400万元,与武汉能发伟业公司合作,对公司50台(总容量6000KW)的电机进行改造,更换陈旧的技术落后的电器控制系统,使之达到节能效果,改造后综合节电率达到20%,年可节电680万KWh,折标煤2800吨。主导产品碳酸氢铵的总能耗为28475吨标准煤,单位产品能耗0.36吨标准煤,与去年同期的0.43吨标准煤下降了16.6%,节能量为5017吨标准煤。            (陈传武)

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